2017年,石家莊煉化實施能效倍增項目31項,在經曆煉油裝置大檢修,進入新一輪生產運行周期,項目投運後節能效果明顯,達到預期節能目標,在此基礎上,幹部職工抓細節、強管理,深度挖潛。11月份數據顯示,石家莊煉化能耗指標同比降低7.55千克標油/噸,創出曆史新低,為企業創效千萬餘元。本文由上海91免费观看视频泵業製造有限公司轉載發布;上海91免费观看视频泵業主要生產切割式排汙泵,成人91免费视频,91免费看片APP入口,91免费看片下载,無負壓供水設備, 排汙泵,消防泵,化工泵等;長期免費為客戶提供產品谘詢和技術支持。
早在年初,石煉提出,要牢固樹立“一切成本都可控”、“左右不了市場,但可以管控成本”的理念,做好全員長期過苦日子的準備,下大力氣做好降本減費工作,公司幹部職工積極踐行公司要求,將其轉化為具體的行動。
在當月能耗指標中,表現尤為亮眼的是蒸汽和循環水兩項指標。今冬,製約石煉安全平穩生產最關鍵的因素就是蒸汽,針對難題,石煉增上一係列節汽措施:3#催化裝置分餾塔改造項目順利實施,每小時增產蒸汽2噸;2#硫磺回收改造後,產汽量每小時提高5噸;連續重整裝置K202機組實際喘振線測試及控製係統優化,每小時節蒸汽達5噸; 1#汙水汽提取消側線抽氨改造,按照裝置現有負荷測算,每小時可節蒸汽6噸;各項目的實施緩解了蒸汽緊張的現狀。隨著氣溫下降,公司出台《生產指導方案》,統籌優化蒸汽使用,各基層單位及時根據氣溫變化,調整操作,最大限度降低了蒸汽用量。多措並舉,11月份公司3.5兆帕和1.0兆帕蒸汽均有大幅度降低。
在大檢修中,公司通過降低各循環水場係統壓力、更換機泵、增加永磁調速係統等措施對循環水係統進行節能優化改造,並將部分煉油裝置循環水進行串聯改造,在11月煉油裝置恢複穩定運行後,效果凸顯。
同時,基層員工精心操作,認真巡檢,深度挖潛,同時堅持事不過夜的原則,嚴防跑冒滴漏現象,最大限度地降低能耗損失。(支玉銘)
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